年初以來,通鋼公司煉鐵廠以鐵前降成本工作為主線,自我加壓、深層挖潛,精心謀劃、精準(zhǔn)落實,著力生產(chǎn)全過程控制,向管理要效益,向技術(shù)要效益。
科學(xué)組織,優(yōu)化管控,降本增效從源頭抓起。一是優(yōu)化物料結(jié)構(gòu)。將對標(biāo)挖潛作為管理提升的重要抓手,實行燒結(jié)經(jīng)濟(jì)配礦,采用了“成本倒推”的方式,緊盯原料價格變化,科學(xué)調(diào)整原料結(jié)構(gòu),對燒結(jié)生產(chǎn)所用原料統(tǒng)籌安排。通過高低搭配,多使用性價比相對合理的低價位原料,采取降低原料成本及降低工序能耗等措施,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)配礦互補(bǔ)。二是優(yōu)化入爐結(jié)構(gòu)。高爐通過優(yōu)化入爐礦結(jié)構(gòu),入爐低價位塊礦,降低礦耗成本。今年以來,累計入爐低價大栗子塊礦1.08萬噸,創(chuàng)效120萬元。優(yōu)化噴吹煤結(jié)構(gòu),通過開展煙煤比例攻關(guān),上半年煙煤比例達(dá)到48.16%,較計劃提高了3.04%,噴吹煤結(jié)構(gòu)降成本1376.39萬元?;厥諊姶到够龎m灰3462噸,累計降成本50.16萬元。三是關(guān)口前移嚴(yán)把原料入廠關(guān)。對進(jìn)廠原燃料進(jìn)行嚴(yán)格管控,對噴吹煤質(zhì)量監(jiān)察進(jìn)行了立項,由廠紀(jì)委牽頭,組織生產(chǎn)科、技術(shù)科、高爐車間、噴煤車間每周對噴吹煤質(zhì)量進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督,上半年共抽查26次。燒結(jié)區(qū)域扣水扣雜610噸,實現(xiàn)了在保高爐、服務(wù)高爐前提下降低燒結(jié)礦成本的目的。
科學(xué)調(diào)整,優(yōu)化組合,扎實推進(jìn)轉(zhuǎn)型提效工作。面對檢修人員不足的實際,煉鐵廠加強(qiáng)維檢人員的集中調(diào)配,較大限度優(yōu)化組合人員力量,以“一方檢修,八方支援”的方法,有效克服人員力量不足的問題,同時,積極推進(jìn)“操檢合一”工作,為維檢人員集中攻堅提供了有利條件。今年以來,圍繞2號高爐組織廠內(nèi)維護(hù)人員及檢修互助人員共計200余人次。同時,利用球團(tuán)生產(chǎn)線231人置換勞務(wù)106人,補(bǔ)充燒結(jié)生產(chǎn)線生產(chǎn)崗位缺員52人、維護(hù)崗位缺員31人。球團(tuán)停產(chǎn)后,截至目前,利用天車回裝庫存球團(tuán)礦供高爐19681噸,組織人員回收場地、鐵路沿線含鐵料6000噸,球返粉4500噸。在推進(jìn)轉(zhuǎn)型提效攻堅階段,該廠黨委層層宣導(dǎo)、認(rèn)真收集整理反饋各層面意見,積極做好政策宣傳,解疑釋惑工作,通過競聘上崗等手段,有效進(jìn)行了各崗位調(diào)整,車間合并、職責(zé)分工等工作已完成,生產(chǎn)組織繼續(xù)保持穩(wěn)順的良好狀態(tài)。
強(qiáng)化執(zhí)行,精細(xì)管理,高爐保持穩(wěn)順良好態(tài)勢。通鋼公司煉鐵廠高爐車間在原燃料異常緊張、質(zhì)量波動較大的情況下,實施精細(xì)化管理,優(yōu)化高爐操作制度,認(rèn)真制定和執(zhí)行《高爐攻、守、退措施》《高爐操作方針》,根據(jù)爐況的表現(xiàn)和外界條件變化,及時對高爐的操作參數(shù)進(jìn)行合理的調(diào)整,切實做到早調(diào)、微調(diào),堅決杜絕因操作失誤而引起的爐況波動,實現(xiàn)了高水平長期穩(wěn)順。在設(shè)備管理上,加大了推行設(shè)備包保工作制度的力度,各層級人員切實做到履職盡責(zé)。發(fā)揮區(qū)域管理優(yōu)勢,加強(qiáng)日常巡檢、保養(yǎng)、維護(hù)工作。同時,嚴(yán)格執(zhí)行定修管理制度,所有檢修都提前做好項目梳理,加強(qiáng)檢修的安全、質(zhì)量、進(jìn)度等過程管理,確保設(shè)備運(yùn)行周期內(nèi)無故障,為高爐順行提供保障。
精摳細(xì)算,錙銖必較,成本攻關(guān)取得成效。堅持少花錢多辦事的原則,能自己干的絕不外委,能省錢的絕不多花一分錢。一是深挖自身潛能,優(yōu)化各項操作參數(shù),重點(diǎn)開展了生鐵含硅、風(fēng)溫、頂壓、礦批重、煤比、煙煤比例等六項重點(diǎn)指標(biāo)攻關(guān)活動。每天在調(diào)度會通報當(dāng)天指標(biāo)完成情況,對完成的車間和未完成的分別給予獎勵、考核。通過開展重點(diǎn)指標(biāo)攻關(guān)活動,高爐操作參數(shù)得到優(yōu)化,在高爐原、燃料條件惡化的條件下,燃料比較2015年降低1.57千克/噸,其中4月份燃料比完成538.22千克/噸,達(dá)到歷史最好水平。3號高爐4月份風(fēng)溫全月平均達(dá)到1252攝氏度,在全國同類型高爐中排名第一。二是通過外委轉(zhuǎn)自營、技術(shù)改造、修舊利廢降低費(fèi)用。燒結(jié)區(qū)域?qū)嵤┒位旌蠙C(jī)襯板更換、1號燒結(jié)機(jī)單輥導(dǎo)料箱、配料室4號倉尼龍襯板、更換翻車機(jī)料倉襯板等外委轉(zhuǎn)自營項目,節(jié)省費(fèi)用約48.5萬元。3號高爐車間利舊老區(qū)舊振篩電機(jī),修復(fù)爐前擺動溜槽拉桿、槽下閘門油缸等降低外委修復(fù)費(fèi)43.85萬元。燃?xì)廛囬g自己動手解決3號高爐布袋輸灰管道頻繁泄漏的問題,節(jié)省備件費(fèi)用30余萬元。另外,潛水泵、空氣開關(guān)、脫硫擺線減速機(jī)等只要能自己干的一律自己維修絕不外委。三是大力開展節(jié)水攻關(guān),結(jié)合實際制定了《新水消耗、廢水外排管理制度及考核辦法》,明確規(guī)定了各生產(chǎn)車間生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn)、日常管理標(biāo)準(zhǔn)。組織維護(hù)人員通過增加收集水槽、鋪設(shè)管道和增設(shè)提升潛水泵的方式,對3號高爐區(qū)域的墻皮水及料場翻車機(jī)地下水等進(jìn)行回收利用,每天節(jié)約新水2000多立方米。其中5、6月份新水消耗0.49噸/小時,達(dá)到全國先進(jìn)水平。
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