鞍鋼260 t轉(zhuǎn)爐高效生產(chǎn)技術(shù)朱國(guó)強(qiáng),王鵬,張志文,毛志勇,李冰,宋宇
(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧鞍山114021)
摘要: 為了解決鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠260 t 轉(zhuǎn)爐冶煉周期長(zhǎng),影響產(chǎn)能的問(wèn)題,優(yōu)化了氧槍噴頭參數(shù)、氧槍控制方案和出鋼口尺寸。實(shí)踐表明,采取措施后,轉(zhuǎn)爐的冶煉周期縮短了4.22 min,氧耗、終渣氧化鐵含量等指標(biāo)得到改善,達(dá)到了轉(zhuǎn)爐高效生產(chǎn)的目的。
關(guān)鍵詞: 轉(zhuǎn)爐;冶煉周期;氧槍;出鋼口
近年來(lái),隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,鋼鐵企業(yè)大力推行結(jié)構(gòu)優(yōu)化, 煉鋼生產(chǎn)正在向?qū)崿F(xiàn)緊湊式連續(xù)化的專業(yè)生產(chǎn)線、實(shí)現(xiàn)高效率快節(jié)奏的生產(chǎn)工藝、進(jìn)一步提高鋼水的潔凈度、實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和管理智能化、降低消耗和污染的方向發(fā)展[1]。轉(zhuǎn)爐冶煉周期是衡量轉(zhuǎn)爐煉鋼水平的綜合技術(shù)指標(biāo)之一,與轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量、煉鋼操作工藝、鋼水質(zhì)量以及設(shè)備作業(yè)率緊密聯(lián)系[2]。目前,轉(zhuǎn)爐冶煉周期世界先進(jìn)水平已達(dá)20~25 min,國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平也達(dá)到30 min左右[3]。鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠3# 鑄機(jī)正式投產(chǎn)后, 形成了3 座轉(zhuǎn)爐兌3 臺(tái)鑄機(jī)的生產(chǎn)局面,轉(zhuǎn)爐冶煉周期為42~44 min,煉鋼工序成了產(chǎn)能限制環(huán)節(jié)。因此,縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期,實(shí)現(xiàn)高效化生產(chǎn), 其意義已不僅僅是優(yōu)化轉(zhuǎn)爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),更重要的是實(shí)現(xiàn)全連鑄的爐機(jī)匹配,保證煉鋼系統(tǒng)的生產(chǎn)穩(wěn)定、均衡和順行。為了解決這個(gè)問(wèn)題,分析了現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐技術(shù)裝備,通過(guò)優(yōu)化氧槍噴頭參數(shù)和出鋼口尺寸,縮短了轉(zhuǎn)爐的冶煉周期,達(dá)到了轉(zhuǎn)爐高效低成本生產(chǎn)的目的。1 轉(zhuǎn)爐主要技術(shù)參數(shù)
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠260 t 轉(zhuǎn)爐主要技術(shù)參數(shù)見表1。
1 轉(zhuǎn)爐主要技術(shù)參數(shù)鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠260 t 轉(zhuǎn)爐主要技術(shù)參數(shù)見表1。 2 轉(zhuǎn)爐提效限制環(huán)節(jié)分析2.1 氧槍供氧強(qiáng)度
四分廠以冶煉汽車鋼和低碳鋼種為主, 鋼種磷含量非常低, 轉(zhuǎn)爐供氧量要求47 000 ~53 700 m3/h,較大供氧量為59 000 m3/h,最小供氧量為40 000 m3/h。副槍過(guò)程測(cè)試時(shí),調(diào)整氧氣流量為20 000~30 000 m3/h。而氧槍設(shè)計(jì)時(shí)偏向于軟吹脫磷型,氧氣流量為51 000 m3/h。供氧強(qiáng)度不能完全達(dá)到實(shí)際要求,影響了轉(zhuǎn)爐冶煉周期。
2.2 氧槍槍位生產(chǎn)低磷IF 鋼時(shí),由于鋼種含磷量較低時(shí)要求≤0.010%, 需要長(zhǎng)時(shí)間的高槍位吹氧增加渣中FeO 含量來(lái)達(dá)到滿足低磷含量的要求, 槍位最高時(shí)達(dá)到320 cm,達(dá)不到一定的沖擊深度,供氧時(shí)間偏長(zhǎng),影響了轉(zhuǎn)爐冶煉周期。2.3 出鋼時(shí)間轉(zhuǎn)爐冶煉周期包括吹煉時(shí)間和輔助時(shí)間(包括兌鐵、出鋼、濺渣、等待等)兩部分。長(zhǎng)期以來(lái),國(guó)內(nèi)鋼廠偏重于提高供氧強(qiáng)度,縮短吹煉時(shí)間,卻忽視了縮短輔助時(shí)間的重要性。日本轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)間與輔助時(shí)間之比基本上為1∶1。而我國(guó)傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐冶煉周期中,吹煉時(shí)間和輔助時(shí)間之比長(zhǎng)達(dá)1∶(1.3~1.5)[3]。四分廠吹煉時(shí)間為13.5~15.0 min,但是輔助時(shí)間為23~27 min,吹煉時(shí)間和輔助時(shí)間之比高達(dá)1:1.7,所以,有必要縮短輔助時(shí)間。四分廠原使用內(nèi)徑160~165 mm 的出鋼口,尺寸偏小(為滿足提高出鋼口壽命而設(shè)計(jì))。圖1為出鋼時(shí)間散點(diǎn)圖。從圖1 可以看出,新下出鋼口前5 爐出鋼時(shí)間最長(zhǎng),達(dá)到11 min,前40 爐出鋼時(shí)間都在8 min 以上。圖1 中統(tǒng)計(jì)爐數(shù)平均出鋼時(shí)間7.7 min,適宜的出鋼時(shí)間為5~6 min,導(dǎo)致鋼水溫降較大,嚴(yán)重制約產(chǎn)能,且浪費(fèi)生產(chǎn)成本。
3 轉(zhuǎn)爐提效措施3.1 轉(zhuǎn)爐高效供氧技術(shù)3.1.1 氧槍噴頭優(yōu)化轉(zhuǎn)爐高效吹氧的關(guān)鍵是選擇合理的氧槍噴頭參數(shù)、制定正確的供氧制度、造渣制度,既縮短轉(zhuǎn)爐吹氧時(shí)間提高鋼產(chǎn)量, 又能適當(dāng)改善轉(zhuǎn)爐的其它技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),其中供氧強(qiáng)度指標(biāo)尤為關(guān)鍵。在設(shè)計(jì)氧槍噴頭時(shí)要注意以下原則:(1) 在一定的操作氧壓和槍位條件下, 為吹煉提供所需的供氧強(qiáng)度, 使氧氣射流獲得較大的動(dòng)能,以達(dá)到合適的穿透深度,攪拌均勻熔池的同時(shí)又不致引起較大的噴濺。為此,要求正確設(shè)計(jì)工況氧壓和噴孔的形狀、尺寸,并要求氧氣射流沿軸線的衰減應(yīng)盡可能慢。(2) 在合適的槍位下, 氧氣射流在熔池面上要形成合理的反應(yīng)區(qū),保證熔池反應(yīng)均勻,對(duì)爐襯侵蝕小且均勻。尤其對(duì)多孔噴槍,要求各股氧氣射流到達(dá)熔池面上時(shí)不匯合,能形成多個(gè)反應(yīng)區(qū)。(3) 噴頭的結(jié)構(gòu)合理、簡(jiǎn)單,氧氣射流沿著氧槍軸線不出現(xiàn)負(fù)壓區(qū)和過(guò)強(qiáng)的湍流運(yùn)動(dòng)。供氧強(qiáng)度的大小應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)爐的設(shè)計(jì)噸位、爐容比來(lái)確定。供氧強(qiáng)度過(guò)大, 容易造成嚴(yán)重的噴濺,供氧強(qiáng)度過(guò)小,則將延長(zhǎng)轉(zhuǎn)爐吹煉時(shí)間。通常在不產(chǎn)生噴濺的情況下, 盡可能采用較大的供氧強(qiáng)度。供氧壓力應(yīng)保證使射流出口速度達(dá)到超音速,并使噴頭出口處氧壓稍高于爐膛內(nèi)爐氣壓力,這樣才能獲得有效動(dòng)量較大和較佳性能的射流。四分廠氧槍原吹氧流量采用51 000 m3/h,平均吹氧時(shí)間為15 min 左右,吹氧時(shí)氧槍支管壓力為1.0 MPa。在爐渣“返干”劇烈時(shí)期由于支管壓力偏大,吹煉火焰持續(xù)外溢,影響爐渣狀態(tài)的判斷和爐底的維護(hù)工作,因此對(duì)氧槍噴頭喉口、馬赫數(shù)等參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。優(yōu)化前后的氧槍噴頭參數(shù)見表2。
3.1.2 氧槍控制方案優(yōu)化優(yōu)化后的氧槍控制方案采取了恒壓變槍操作,氧槍流量提高到53 700 m3/h。轉(zhuǎn)爐吹煉周期槍位遵循高-低-高-低-低原則。開吹槍位設(shè)定260 cm,下槍吹氧。第一批渣料加入結(jié)束至吹煉3 min,槍位260 cm,利于迅速成渣,創(chuàng)造前期脫磷條件;第二批渣料加入結(jié)束至吹煉5.5 min,將氧槍槍位降低到220 cm,加大熔池?cái)嚢鑿?qiáng)度將造渣料化透;吹煉6 min 后將氧槍抬高到260~280 cm防止?fàn)t渣出現(xiàn)“返干”現(xiàn)象,穩(wěn)定脫磷效率;吹煉后期槍位適當(dāng)降低,提高金屬收得率,降低鋼水氧化性;終點(diǎn)拉碳槍位設(shè)定為210 cm,便于穩(wěn)定火焰以利于判斷終點(diǎn),提高終點(diǎn)命中率。前期底吹流量適當(dāng)調(diào)大, 有助于前期化渣和熔池快速升溫。吹煉8 min 左右進(jìn)入“返干”期,爐渣中FeO 含量低, 此時(shí)將底吹流量適當(dāng)調(diào)小有助于緩解“返干”現(xiàn)象的發(fā)生,提高脫磷效率。吹煉后期將底吹流量調(diào)大,有助于碳氧反應(yīng)趨于平衡。終點(diǎn)抬槍后底吹流量達(dá)到較大,有利于降低鋼中氧,提高金屬收得率。3.2 轉(zhuǎn)爐高效出鋼技術(shù)四分廠目前采用擋渣鏢擋渣。在出鋼過(guò)程中,當(dāng)鋼水出到2/3 時(shí), 用擋渣鏢投放小車將擋渣鏢投入到出鋼口上方, 擋渣鏢鏢桿隨鋼水旋窩對(duì)準(zhǔn)出鋼口并定位,同時(shí)破壞出鋼渦流卷渣,當(dāng)鋼水將要出盡時(shí),擋渣鏢堵住出鋼口,阻止?fàn)t內(nèi)熔渣流入鋼包。剩余鋼水則從鏢頭上的小槽中流凈,完成擋渣操作。轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中,當(dāng)液面下降到一定高度時(shí)發(fā)生渦流卷渣。此時(shí)原本向出鋼口中心線匯流而出的流體質(zhì)點(diǎn)在徑向某處開始疊加切向速度(角速度), 使其跡線越來(lái)越偏離徑向而逐漸演變成圍繞中心線的旋轉(zhuǎn)流動(dòng),致使渦芯卷渣而下。所以在增大出鋼口尺寸設(shè)計(jì)時(shí),必須考慮卷渣問(wèn)題。
針對(duì)四分廠轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題, 在保證不降低轉(zhuǎn)爐擋渣成功率的同時(shí), 研究設(shè)計(jì)了4 種增大內(nèi)徑的新型出鋼口, 出鋼前擋渣使用配套的泥質(zhì)擋渣塞,然后分別進(jìn)行上線試驗(yàn)跟蹤。不同內(nèi)徑的出鋼口試驗(yàn)結(jié)果指標(biāo)對(duì)比見表3。
在試驗(yàn)對(duì)比中, 考慮到出鋼口使用壽命并結(jié)合出鋼時(shí)間分布情況認(rèn)為, 內(nèi)徑170~180 mm 型出鋼口各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定, 平均出鋼時(shí)間比以前縮短1.84 min。配合使用泥質(zhì)前擋渣塞,結(jié)果表明回磷量等控制穩(wěn)定,平均出鋼溫降減少2.29 ℃。試驗(yàn)結(jié)果滿足生產(chǎn)要求,因此最終確定采用內(nèi)徑為170~180 mm 的出鋼口。4 轉(zhuǎn)爐提效生產(chǎn)實(shí)踐及效果評(píng)價(jià)4.1 氧槍優(yōu)化后效果氧槍優(yōu)化前后指標(biāo)對(duì)比見表4。由表4 可以看出,優(yōu)化后,供氧強(qiáng)度提高,在實(shí)際生產(chǎn)402 爐有效數(shù)據(jù)中,轉(zhuǎn)爐平均吹氧時(shí)間縮短1.48 min。濺渣時(shí)氧氣流量大,起渣快,達(dá)到過(guò)去相同效果的情況下,可節(jié)約濺渣時(shí)間0.9 min。轉(zhuǎn)爐氧耗和氮耗指標(biāo)都有不同程度的降低,降低了轉(zhuǎn)爐能源消耗。氧槍優(yōu)化后,轉(zhuǎn)爐終渣FeO 含量降低了2%左右,說(shuō)明隨著轉(zhuǎn)爐供氧強(qiáng)度的提高, 轉(zhuǎn)爐吹損有所降低,金屬收得率得到提高。
4.2 轉(zhuǎn)爐出鋼優(yōu)化后效果使用170~180 mm 內(nèi)徑的出鋼口后, 平均出鋼時(shí)間比原來(lái)縮短1.84 min, 出鋼平均溫降減小2.29 ℃,后道工序回磷量指標(biāo)基本沒有變化,而且出鋼口壽命也達(dá)到了原有水平, 沒有因?yàn)樵龃髢?nèi)徑而降低出鋼口使用壽命。5 結(jié)語(yǔ)針對(duì)鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠四分廠260 t 轉(zhuǎn)爐煉鋼周期長(zhǎng)的實(shí)際情況,優(yōu)化了氧槍噴頭參數(shù)和轉(zhuǎn)爐出鋼口內(nèi)徑, 調(diào)整了氧槍操作制度。氧槍噴頭參數(shù)優(yōu)化后, 供氧強(qiáng)度由3.40 m3/(t·min)提高到3.58 m3/(t·min),平均吹煉時(shí)間縮短了1.48 min。濺渣時(shí)流量大,起渣快,平均濺渣時(shí)間縮短0.9 min。采用內(nèi)徑170~180 mm的出鋼口,平均出鋼時(shí)間縮短1.84 min。最終轉(zhuǎn)爐冶煉周期縮短了4.22 min,控制在38 min 左右。結(jié)合出鋼前擋渣,轉(zhuǎn)爐回磷量等各項(xiàng)指標(biāo)控制穩(wěn)定,達(dá)到了轉(zhuǎn)爐高效生產(chǎn)的目的。
來(lái)源:冶金信息裝備網(wǎng)
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